該項目就是把原本直接排放至污水處理的高濃度廢水,通過現有的精餾塔進行回收,這樣既能提取廢水中濃度為24%的甲醇,又能降低廢水中COD含量(18萬毫克/升),達到雙贏。為了盡早解決這一問題,車間管理人員帶隊,組織精干力量進行反復討論、計算、認證,確定了最終技改方案。通過現場勘查,只需在原有的廠房及設備基礎上增加一臺20m3高濃度廢水收集槽、2m3精甲醇計量槽、一臺精甲醇輸送泵,以及部分基礎設施,經計算需十萬元改造費用。
車間堅守有舊的、能再利用的設備,絕不購買新的,在計劃落實的過程中更是精打細算,生怕計算錯誤造成原材料浪費,這樣既降低了成本,又不影響使用效果。為了早日完成技改,雖然人手不多,但是大家各司其職,加班加點更成了家常便飯。 通過三個多月的努力,裝置終于建成并投入運行。經過一段時間的使用,成效明顯,最直接的效益就是甲醇回收:每天提取1.45噸,市場價是2800元/噸,除去各項生產成本,每天純收入為3140元,每月則能產生9.42萬元的收益,一年下來能創效113.04萬元,這還只是其一;其二是間接效益,技改前,該廢水中的COD為18萬毫克/升,進入水處理車間后,每天水處理費用需要9600元,全月為28.8萬元。技改后,該廢水COD可降到3萬毫克/升左右,每天處理費用只需1600元,一天便可節約8000元,月節約24萬元,年節約更是達到了288萬元。
一個看似不起眼的技改項目居然有這么大成效,雖然在平時的生產中最常提的就是節能降耗,看來如何做好節能降耗也是一門學問,不僅要從身邊的點滴小事做起,還要運用自己的工作經驗和智慧進行創新創效,才能獲得更好的收益。